核心提示:4月10日,向福島第一核電站1號機組的反應(yīng)堆安全殼內(nèi)投入的棒狀機器人因不明原因停止了移動。照片由國際反應(yīng)堆報廢研究開發(fā)機構(gòu)提供。
4月10日,向福島第一核電站1號機組的反應(yīng)堆安全殼內(nèi)投入的棒狀機器人因不明原因停止了移動。照片由國際反應(yīng)堆報廢研究開發(fā)機構(gòu)提供。
據(jù)日媒報道,東京電力公司10日表示,向福島第一核電站1號機組的反應(yīng)堆安全殼內(nèi)放入的機器人不知為何在作業(yè)途中停了下來,無法移動。調(diào)查小組正嘗試回收機器人。
報道稱,目前還不清楚是因為發(fā)生故障,還是受到障礙物影響。該調(diào)查作為實現(xiàn)取出融化核燃料的步驟之一受到期待,但實施首日就遭遇挫折。
據(jù)東電介紹,當(dāng)日原先預(yù)定的是讓機器人在安全殼內(nèi)第一層部分約20米長的半圈上往返作業(yè)。機器人于當(dāng)?shù)貢r間上午11點20分左右開始移動,但下午14點10分左右,機器人在前進了約三分之二的地點突然停了下來。作業(yè)人員拉動電纜試圖讓機器人動起來,但沒有成功。
因機器人停下來后仍能遠程獲取圖像及輻射量數(shù)據(jù),東電認為受輻射影響無法移動的可能性較低。
調(diào)查小組預(yù)定于13日投入別的機器人完成剩下的半圈的調(diào)查。目前正在討論今后的應(yīng)對措施,包括對本次進行到一半的調(diào)查是否重來等。
10日上午,東電向安全殼貫通部分直徑約10厘米的配管中投入了長約60厘米、高約9.5厘米的棒狀機器人。機器人下到一層部分后變形移動,對四周溫度和輻射量進行測量,并用攝像頭拍攝周邊情況。